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细分原油集输节能账
利用热电厂余热蒸汽、“煤制气”等替代燃料油,实现能源跨行业梯度降品使用
 

  油田、输油管道原油集输生产过程中消耗的燃料油主要是优质的原油,年消耗原油数十万吨,如何节约或替代这部分原油,既实现节能又达到减排的目的,是一个十分重要的课题。依据国家石油战略安全决策,特别是能源消耗和环保指标严重制约国民经济发展的状况,中国石油东北石油管道公司经过5年多的调研和实践,在管道站库利用余热能源、替代能源实现节能减排方面取得了阶段性成果。

方案Ⅰ:电厂余热实现节能减排

  该方案是实现节能减排的最佳途径,其关键是:在输油站库经济距离内有热电厂并有可利用的余热资源,其最大优点是不需运行热设备消耗能源,污染零排放,实现能源跨行业按梯度降品依次使用,是最为经济合理的。其难点是需要对能源利用进行市场整合,购买余热蒸汽的价格、计量谈判是最难的事项。一般站库的经济距离应在合理的投资回收期内,其满足净现值(NPW)大于总投资(K)。在此关键是敷设蒸汽管道的长度,通过我们的实地调研认为,敷设蒸汽管道的经济距离一般在10~20公里不等。

  利用余热蒸汽替代燃料油,最重要的是实现了能源的社会化优化配置。其优势有:一是减少了国家重要战略资源的消耗。它将热电厂产生的冷源排汽,通过管道输送到用热单位,实现能源消耗的按梯度降品使用,减少直接燃烧优质原油生产低品位热能的状况。

  冷源排汽得到二次利用,热电总效率提高到70.9%,使能源利用更趋于合理,其价值和意义重大。二是减少了大量的温室气体排放。每少烧一吨原油就可减少3~4倍的温室气体排放,特别是二氧化硫等有害气体的排放,对保护环境起到很大的贡献。三是减少热设备及辅助设备运行维护物耗,如电、盐、水、树脂等资源的消耗,减少资源在低端重复消耗。四是提高了企业效益和社会效益。五是提高了安全生产系数。

  由于受到利用余热资源的限制,其可替代燃料油仅占消耗量的15%~20%,那么如何替代更多的燃料油,这就是下面要研究的方案。

方案Ⅱ:低硫“煤制气”替代燃料油

  国家试行煤制油计划,那么我们就没有理由把原油当作燃料烧掉,特别是现在俄罗斯原油进口后,使输油管道油品含硫上升十几倍。所以替代燃料油不仅节约优质原油,而且可减少大量的二氧化硫的排放。

  做好利用充裕的低硫煤制气,实现能源消耗结构的优化推广工作。煤制气是国家推行的“清洁能源行动”总体目标之一。该项技术已有几年的生产发展历程,属于成熟技术并有定型设备。现已广泛用于发电厂、煤化工、建材工业、城市供热、矿山等行业。

  技术先进性评价。目前,世界上最先进的煤制气设备是美国和德国生产的,其适用大规模化生产,设备价格是国产设备的8~10倍以上,鉴于上述情况不适用于我们分散多点规模小的情况。

  技术适用性评价。从技术适用性方面来看,国产煤气发生炉其技术适用性强,符合我们的国情、厂情,其最大的特点是:不需更新或改造原热设备,在原供热系统嵌入煤气发生炉系统,即可实现使用清洁燃料、优化能耗结构、大幅度降低费用的目的。

  在此我们对比了主要的技术参数指标:

——煤气发生炉热效率为90.97%;

——排尘浓度为27.8mg/m3 ,大大低于国家Ⅰ类地区排放标准;

——林格曼黑度<1级,大大低于国家Ⅰ类地区排放标准;

——出渣采用湿式出渣方式,无二次扬尘;

——炉膛温度800~1300℃;

——无噪音污染(因没有大量的研磨设备)。

  综合评价其技术先进性、适用性和各项技术参数,将煤气发生炉应用到油田、输油管道在技术上是可行的,专家评价认为小型炉没有引进的必要。利用东北地区充裕的低硫煤制气,实施替代燃料油,实现能源消耗结构的优化。鉴于“煤制气”在技术上可行,经济上合理,环保方面高于国家标准,我们应予以重视选择一个较好的地点,进行工业应用实验以取得经验予以推广。从长远来看“煤制气”优于重油,一是资源多,二是价格低,三是社会效益显著。

方案Ⅲ:重油替换燃料原油

  利用重油替代原油,实现能源的降品使用。上个世纪90年代初,中国石油在输油管道推广了用重油替换燃料油项目,取得了十分显著的企业和社会效益。90年代末由于政策、管理等因素而终止。

  现在重提我们需要重视重油解决的渠道。国内重油十分紧缺,若替代十几万吨原油,大部分需要进口,用两年时间即可推广到各站。需要更加重视效益评价。一般原油与重油差价500元/吨(但重油需求旺季其差价≤300元/吨),折旧、运输、储存、损耗、税费等成本300元/吨,每吨收益达200元左右。不仅其经济效益显著,而且重要意义在于将石油这十分短缺的资源,节约下来用于深加工可创造更大的价值。
与此同时,还需要注意几个问题:一是近几年设备更新部分采用进口火嘴,对重油品质要求较高。二是储存周期长,运输损耗大,储运安全十分重要。三是需要资金额度大。

  从上述三个方案综合分析来看,油田、输油管道节能减排最佳方案依次为:利用热电厂余热蒸汽替代燃料油方案、利用低硫煤制气替代燃料油方案、利用重油替代燃料油方案及其他方案。

  综上所述,石油集输生产过程节能减排潜力巨大。如何推进石油集输生产工艺的改进,关键是要创新管理,跨越行业,节能减排,创造和谐。这样才能培育出更大的市场,创造更大的价值,为国家做出更大的贡献。

作者单位:中国石油东北石油管道公司


  来源: 作者: 潘翼翔 [关闭窗口]

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